这麻烦事儿,还得自己动手
就是个闲不住的命。我们厂子里之前测罐子液位,用的都是那种老式又笨重的浮球液位计。那玩意儿,隔三岔五就出幺蛾子,要么被挂住,要么被液体里的脏东西卡死。前不久,就是因为它卡了,导致一个反应釜差点溢料,罚款直接让我这个月的奖金泡汤了。领导气得脸都绿了,说必须换,要换就换最贵的,雷达的!
设备倒是买回来了,德国进口的,看着挺高级。问题来了,厂家派人过来安装调试,光是人工费就敢开口要设备一半的钱。我当时就说了,这不是扯淡吗?不就是个测量仪器吗?还能比装个空调复杂?得,这活儿自然又落到我这个“万能老油条”头上了。我把那本跟天书一样的说明书往桌子上一拍,撸起袖子就准备开干。

拆旧装新,全靠蛮力加巧劲
动手之前,安全第一。我先把罐子的进料和出料阀门全锁死,电源也断了。然后找了两个年轻的小伙子,我们三个人爬到罐顶,先把那个老浮球计用扳手一点点拧松,那法兰盘上的螺丝锈得跟什么似的,费了我们九牛二虎之力才拆下来。
口子清理干净后,开始安装雷达头。
- 定位: 这雷达液位计是个一体的,沉甸甸的。我指挥小伙子们用吊绳慢慢放下去,探头必须要正对着液面,一点不能歪。
- 固定: 对准了法兰盘的螺丝孔后,我先用手拧上四颗螺丝定位,然后拿出扭矩扳手,按对角线顺序一点点紧固,确保密封圈压得均匀。这步要是没做以后下雨进水就完了。
接线与通电,小心翼翼
固定好了本体,下一步就是走线和通电。这雷达计用的是标准的4-20mA信号输出,还要接24V直流电源。我提前把电缆穿好了防水软管,确保走线规范。
我打开仪表的接线盒,那里面标记得清清楚楚:
- 电源输入: 我把我们拉过来的DC 24V正负极接进去。接完后,我特意用万用表测了一下,确认电压稳定,没接错。
- 信号输出: 4-20mA信号线直接拉到了远处的PLC控制柜的模拟量输入模块上。这个信号是给中控室看的,不能有丝毫差错。
确认所有线都接牢固了,我才让电工师傅送电。绿色的指示灯一亮,我心里踏实了一半。
调试参数,才是重头戏
设备亮了,但它还不知道自己在哪儿工作,所以必须给它“喂”数据。我拿着小小的手操器,对着说明书上我画了重点的几页开始设置。

最关键的就两个数值,必须设置对:
- 零点(Empty): 罐子底部到雷达探头平面的距离。我之前用钢卷尺量得很仔细,是150毫米。这个就是满罐时的零位。
- 量程(Full): 罐子的实际有效高度。这个罐子是5米高,我就把满量程设成了5000毫米。
设置完这两个关键参数,我让中控室的人打开进料阀,让物料慢慢进去。我盯着仪表的小屏幕,读数开始变化了。一开始读数有点晃动,我就找到菜单里的“阻尼时间”(也就是响应速度),把它调大了一点,让它反应慢一点,读数瞬间就稳了。
跑了半个小时,读数和我们用人工标尺量的基本一致。完美收工!虽然过程折腾,但比请外面的『工程师』省了好几万块钱。这钱省下来,我跟领导要点绩效奖金,那也是理所应当的。




